某厂2500t/d新型干法水泥生产线窑尾采用的是鲁奇型卧式电收尘器。2008年5月生产线投入运行后,窑系统都比较稳定,但窑尾废气处理系统的效果一直不好,电收尘器二次供电电压设计值为65kV,而实际只达到45kV,窑尾烟囱有明显浓烟,经测定烟气粉尘含量在320mg/m,以上,严重超标。故该公司在8月对电收尘器进行了改造。
一、问题的发现
对收尘器内部进行检查后发现:电收尘器有三个电场,共六个室。其中第三电场两个室的阴J吊架发生了断裂,造成了阴J无法振打,阴J电J积尘多;D一电场和D二电场的J板发生变形,J板间距不均匀,Z大达到了340mm,Z小仅有100mm。
二、故障分析
由于三电场两个室阴J振打吊架断裂,造成振打不起作用,电J肥大,放电效果不好,是影响电除尘效果的主要原因。经过分析,吊架断裂是由于机械振打强度过高造成的,电收尘器原厂配用的是阴J提升式振打,属于一次振打方式,对吊架的冲击力很大,容易造成吊架断裂。阳J板之间的距离不稳定也是造成供电电压无法进一步升高的原因。
J板之间的距离不稳定是由于收尘室内风的流动导致J板摆动,由于J板面积很大且又是吊挂式的,所以摆动是无法避免的,在风量变化的情况下更容易发生摆动,造成J板间隙变化。
收尘器的Z高供电电压主要取决于含尘气体的Z小击穿电压,在介质相对稳定的情况下,击穿电压主要取决于J板之间的间隙,间隙变小,击穿电压就变小,反之则增加。当J板之间的间隙发生波动时,为了防止击穿短路,势必根据Z小的击穿电压来确定Z高收尘供电电压,此时的电压比正常时要小很多。通过统计历史数据得到验证,系统风量调整的时间与电压波动的时间基本一致,也是除尘效果Z差的时候,这与分析结果一致。
三、改造措施
为防止阴J吊架断裂,一方面加固吊架,提高吊架的抗振能力,另一个方面是减小振打力。经研究,在收尘器内部使用四个连续式拨叉式振打,替代原来的四个提升杆式振打,通过使用连续振打的方式来减少对吊架的冲击,防止断裂。
为防止J板变形,减小J板之间的距离波动,在阳J板底部增加了一道与J板等长的G形管,以提高J板的刚度,防止单块J板变形。另外对同一室的J板进行了连接,每四个J板之间用G形管H接到一块,通过增加整体厚度来减少J板的摆动,防止J板之间的距离变化(如图1所示)。
图1 J板改造前后示意图
四、改造效果
通过以上改造,再未发生吊架断裂及J板变形现象。收尘器二次电压提高到了65kV,粉尘排放浓度下降到了45mg/m³,烟囱“冒烟”情况得以根治,满足了环保要求。
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